5月9日,巴陵石化合成橡胶事业部SIS车间主控室,前工段技术员唐继斌紧盯溶剂塔系控制屏,进行“SIS、SEBS脱水塔降回流量”能效试点持续改进速赢项目。
为降低生产运行成本,该事业部推行能效管理,SIS车间运营转型持续改进能效试点项目在4月份取得积极进展,年产6万吨特种热塑橡胶装置能耗物耗明显下降。
据介绍,该项目立项后,车间通过“头脑风暴”讨论发现,两套溶剂精制塔系脱水塔回流量过量,存在较大优化空间。对此,持续改进团队瞄准降低溶剂塔系蒸汽消耗这一关口,决定在确保精溶剂质量平稳的前提下,缓慢降低脱水塔回流量。项目实施过程中,技术人员按照SIS及SEBS两种产品常规进料量计算,提出具体计划降量。在操作工艺交底后正式实施。经一个月运行、监控及各项数据采集,溶剂塔系蒸汽耗量每小时同比降低0.7吨,月度节能价值6.5万元。该项目对其他装置塔系调优和操作优化均具有推广价值。
该事业部还借鉴运营转型工艺优化思路,参照SEBS老装置加氢反应特点,反复研究SEBS新装置加氢反应过程,发现SIS车间SEBS新装置存在主机消耗相对较高、丁基锂量消耗高、加氢主反应不饱和、助剂补加频繁、氢化反应偏高的缺陷。对此,SIS车间成立SEBS加氢工艺优化攻关小组,邀请公司热塑橡胶首席专家等联合会诊,描绘加氢工艺优化“问题树”,采用单一因素分析法确定工艺优化的主要方向,技术人员参与岗位操作,制定SIS车间加氢公益标准化操作规程。
运行统计显示,4月份,SIS车间SEBS加氢度稳定达97%以上,加氢工艺优化后成品质量稳定性进一步提高。SEBS装置主催化剂单耗降低0.014公斤 ,丁基锂单耗降低0.221公斤,当月降本9.9万元。在此攻关的基础上,装置物耗有降低的空间,在饱和生产时月度节能降耗价值可达15万元以上。
据悉,4月份,合成橡胶事业部今年一季度已验收的6个持续改进速赢项目经固化,再实现落袋效益179万元。