微反应器是一个比较广泛的概念,且有很多种形式,既包括传统的微量反应器(积分反应器),也包括反相胶束微反应器、聚合物微反应器、固体模板微反应器、微条纹反应器和微聚合反应器等。这些微反应器都有一个共同特点:把化学反应控制在尽量微小的空间内,化学反应空间的尺寸数量级一般为微米甚至纳米。
本文所指的微反应器具有上述反应器的共同特点,但又有所区别,主要是指用微加工技术制造的用于进行化学反应的三维结构元件(见图1),或包括换热、混合、分离、分析和控制等各种功能的高度集成的微反应系统(见图2),通常含有当量直径数量级介于微米和毫米之间的流体流动通道,化学反应发生在这些通道中,因此微反应器又称作微通道(microchannel)反应器。严格来讲,微反应器不同于微混合器、微换热器和微分离器等其他微通道设备,但由于它们的结构类似,在微混合器、微换热器和微分离器等微通道设备中可以进行非催化反应,且当把催化剂固定在微通道壁时,微混合器、微换热器和微分离器等微通道设备就成为微反应器,因而国外有的学者将这一类型的微通道设备统称为微反应器。微反应器还应与微全分析设备相区别,虽然它们的结构可以相同,但它们的功能和目的完全不同。
图1 简单的微反应器结构
图2 复杂的微反应器结构
与常规反应器相比,微反应器有以下特点:
(1)比表面积增加。微通道内的比表面积能达到 10000~50000m2/m3,而常规反应器内的比表面积只能达到 100~1000 m2/m3。
(2)传热过程得到强化。一方面,比表面积的增大使反应器内能够提供的对流传热的场所增加;另一方面,反应器内部体积减小,使温度分布能够在很短的时间内实现均一化。
(3)传质过程得到强化。在微通道内,流体流动形式为层流,传质过程主要是分子间扩散。根据菲克定律,分子扩散距离和时间的关系见式(1):
L=√2Dt (1)
式(1)中: D 为扩散系数。尺寸的减小能够实现快速混合,如室温下,一个水分子扩散通过 1mm 的距离需要大约 200s 的时间,但是通过 50μm 的距离只需要大约500ms 的时间。另外,比表面积的增大为传质过程提供了更大的场所。
(4)反应需要的试剂量小。微反应器的内部体积一般在 μL 数量级,既避免了反应物的浪费,也防止了产物对环境的污染。
(5)反应更加安全。传递过程的强化使反应器内的反应过程更容易控制,即使硝化反应等强放热过程也可以安全进行。
(6)“数量放大”。与常规工艺不同,微反应器的工业放大采用并行操作的“数量放大”方式,见图 3。这种方式缩短了工业放大的时间,使实际生产更加灵活。
图3 常规体积放大和微反应器“数量放大”的区别
N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺,简称CBS或CZ,是一种应用广泛的橡胶硫化促进剂,主要用于制造轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电缆等工业制品。
生产CBS通常采用促进剂MBT与环己胺反应,氧化剂采用次氯酸钠、双氧水或氧气。生产方法有4种:次氯酸钠氧化法、双氧水氧化法、氧气氧化法和无氧化剂合成法。双氧水法生产成本高,氧气氧化法的安全性无法保证,无氧化剂合成法辅料消耗多,工艺过程复杂,废气废液难处理。而次氯酸钠氧化法具有工艺简单、成熟,操作稳定,转化率高的优点。本文也采用次氯酸钠工艺,作为对比微通道反应器与釜式反应器区别的基础工艺。
一、产业化部分
1.试车主原料
促进剂M(工业品,本公司自产),环己胺(外购,纯度99%),次氯酸钠(本公司自产,有效氯含量12以上)。
2.主要仪器与设备
微通道反应器(4台串联,单台管道容积270ml),隔膜计量泵(流量0~1500L/h),温度、压力、流量监控仪表若干。
常压搅拌釜(全容积10L),进料离心泵,流量、温度、压力、重量监控仪表若干。
3.试验方案
(1)微通道反应器生产工艺
①将原料按照工艺要求的流量,采用隔膜计量泵泵入反应器中,控制反应器内温度满足工艺要求,并控制物料在反应器内的停留时间≤5s,进行氧化反应。
②反应器出口处采用ORP电极监控反应终点,并根据监控数据随时微调次氯酸钠流量,以保证反应器出口处物料到达反应终点。
③反应产物经过滤分离后得到CBS粗产品,经洗涤后即可得到成品CBS湿料。
④产品经干燥后,即可得到成品CBS,经连续开车测定,工艺中CBS平均收率可达96.3%,产品纯度可达99%以上。
⑤工艺产生的废水,经环己胺回收后,COD仅在8000ppm左右,甚至更低,且废水呈现无色透明状,大幅降低了CBS工艺废水的处理难度。
(2)釜式间歇生产工艺
①将原料打浆后,泵入氧化釜中备用;
②打开氧化釜搅拌,打开氧化剂次氯酸钠加料管道阀门开始氧化反应,并控制氧化剂滴加时间在1.5~2h。控制釜内内温度满足工艺要求,并间歇取样,化学法检测反应终点;
③反应产物经离心分离后得到CBS粗产品,经洗涤后即可得到成品CBS湿料。
④产品经干燥后,即可得到成品CBS。工艺中CBS多釜平均收率在90%~93%,产品纯度可达98%以上。
⑤工艺产生的废水,经环己胺回收后,COD在20000ppm左右,且废水呈现黄色,部分废水中可见黑色或褐色树脂。
4.不同批次产品理化指标
产业化试生产阶段间歇取样的CBS理化指标情况见表1。不同批次釜式反应器中的CBS理化指标见表2。
表1 不同时间节点微通道反应器下的CBS理化指标
取样批次 |
初熔点/℃ |
纯度/% |
游离胺/% |
环己烷/甲醇不溶物/% |
CZ-研发-001 |
100.2 |
99.56 |
0.12 |
0.12 |
CZ-研发-002 |
100.3 |
99.60 |
0.17 |
0.13 |
CZ-研发-003 |
100.2 |
99.60 |
0.25 |
0.12 |
CZ-研发-004 |
100.1 |
98.47 |
0.22 |
0.12 |
CZ-研发-005 |
100.1 |
99.45 |
0.27 |
0.13 |
CZ-研发-006 |
100.2 |
99.17 |
0.27 |
0.16 |
CZ-研发-007 |
100.2 |
99.69 |
0.21 |
0.12 |
CZ-研发-008 |
100.2 |
99.41 |
0.25 |
0.11 |
CZ-研发-009 |
100.1 |
99.30 |
0.21 |
0.15 |
CZ-研发-010 |
100.1 |
99.52 |
0.19 |
0.16 |
注:间歇取样,取样时间间隔约为24h。
表2 不同批次釜式反应器中的CBS理化指标
取样批次 |
初熔点/℃ |
纯度/% |
游离胺/% |
环己烷/甲醇不溶物/% |
CZ-车间-001 |
99.8 |
98.59 |
0.25 |
0.25 |
CZ-车间-002 |
99.5 |
98.42 |
0.24 |
0.23 |
CZ-车间-003 |
98.8 |
97.49 |
0.32 |
0.35 |
CZ-车间-004 |
99.6 |
98.84 |
0.19 |
0.28 |
CZ-车间-005 |
99.5 |
98.69 |
0.21 |
0.28 |
CZ-车间-006 |
99.7 |
98.12 |
0.31 |
0.29 |
CZ-车间-007 |
99.5 |
98.24 |
0.35 |
0.29 |
CZ-车间-008 |
99.8 |
98.24 |
0.34 |
0.25 |
CZ-车间-009 |
99.4 |
98.14 |
0.32 |
0.28 |
CZ-车间-010 |
99.6 |
98.21 |
0.31 |
0.25 |
注:每批次取样3个,检测后取平均值。
从表1及表2可以看出,采用微通道反应器进行连续化生产,产品质量波动极小,不同批次间产品的熔点差距仅为0.1℃~0.2℃,这是釜式间歇工艺难以达到的。究其原因,在于采用微通道反应器可以严格控制进料配比、反应温度、反应时间等条件,使氧化工艺一直处于一种极其稳定的状态,进而促进了产品品质的稳定性。此外,由于微通道反应器内物料混合效果极佳,使得氧化剂次氯酸钠可以均匀地与反应物料进行混合,进而在大幅提高反应速率的同时,显著降低了副反应的发生几率,使得产品纯度也有所提高。而较高的产品纯度也降低了物料洗涤用水量,采用微通道反应器进行生产,洗涤所用水量仅为釜式间歇工艺的60%左右。
5.产品应用性能对比。
采用微通道连续化工艺生产的产品(标号:CZ-研发)和采用传统釜式工艺生产的产品(标号:CZ-车间)的产品应用性能对比见表3。
表3 产品应用性能对比
测试项目 |
CBS-车间 |
CBS-研发 |
tc90 |
11:09 |
11:17 |
300%定伸应力/MPa |
10.13 |
10.20 |
老化24h后300%定伸应力/MPa |
13.69 |
13.82 |
定伸应力变化率/% |
35.14% |
35.49% |
拉伸强度/MPa |
29.62 |
29.38 |
老化24h后拉伸强度/MPa |
27.25 |
28.47 |
拉伸强度变化率/% |
-8.01 |
-5.39 |
拉断伸长率/% |
622.20 |
610.20 |
老化24h后断裂伸长率/% |
528.20 |
539.76 |
拉断伸长率变化/% |
-15.11 |
-11.54 |
撕裂强度/(kN·m-1) |
111.556 |
116.694 |
老化24h后撕裂强度/(kN·m-1) |
62.813 |
60.989 |
撕裂强度变化率/% |
-43.69% |
-47.73% |
从表2可以看出,采用新工艺生产的促进剂CBS,其应用性能与传统工艺并无区别,完全可以实现代替而不影响客户的使用效果。
6.工艺收率及废水情况
采用连续化生产工艺,产品收率可稳定控制在96%以上,而产品收率的提升也降低了工艺废水的COD值。采用微通道反应器合成促进剂CBS,其工艺废水经环己胺回收后,COD值可控制在8000ppm以内,大幅降低了废水的处理难度,取样情况见表4、表5。两种CBS生产设备工艺废水对比见图4。
表4 采用微通道反应器生产CBS的工艺废水取样检测结果
取样批次① |
对应时间节点 产物收率② |
对应时间节点 废水取样③ |
废水COD |
CZ-研发-001 |
96.0% |
CZ-WW-001 |
6980 |
CZ-研发-002 |
96.2% |
CZ-WW-002 |
7250 |
CZ-研发-003 |
96.4% |
CZ-WW-003 |
8000 |
CZ-研发-004 |
96.4% |
CZ-WW-004 |
7200 |
CZ-研发-005 |
96.5% |
CZ-WW-005 |
6150 |
CZ-研发-006 |
96.4% |
CZ-WW-006 |
7350 |
CZ-研发-007 |
96.6% |
CZ-WW-007 |
7520 |
CZ-研发-008 |
96.3% |
CZ-WW-008 |
7400 |
CZ-研发-009 |
96.1% |
CZ-WW-009 |
7900 |
CZ-研发-010 |
96.1% |
CZ-WW-010 |
7750 |
注:①间歇取样,取样时间间隔约为24h;②此处收率为两次取样间隔时,生产统计得到的收率变化;③此处废水为CZ车间所有外排进废水处理系统的混合样品,包括反应母液和洗涤水。
表5 采用釜式反应器生产CBS的工艺废水取样检测结果
取样批次① |
对应批次 产物收率② |
对应时间节点 废水取样③ |
废水COD |
CZ-车间-001 |
90.8% |
CZ-WW-011 |
25750 |
CZ-车间-002 |
93.0% |
CZ-WW-012 |
24960 |
CZ-车间-003 |
89.5% |
CZ-WW-013 |
27000 |
CZ-车间-004 |
93.3% |
CZ-WW-014 |
22580 |
CZ-车间-005 |
92.8% |
CZ-WW-015 |
23300 |
CZ-车间-006 |
90.5% |
CZ-WW-016 |
25500 |
CZ-车间-007 |
91.1% |
CZ-WW-017 |
24720 |
CZ-车间-008 |
90.8% |
CZ-WW-018 |
27600 |
CZ-车间-009 |
92.2% |
CZ-WW-019 |
25500 |
CZ-车间-010 |
92.5% |
CZ-WW-020 |
24400 |
图4 两种CBS生产设备工艺废水对比图
二、结论
1.采用微通道反应器生产促进剂CBS,较传统釜式反应器的最大优势为反应速度快,微通道反应器内的反应停留时间仅为5s,较传统工艺批次时间1~2小时相比,生产效率提高约200倍,大幅增加了设备利用率;
2.采用微通道反应器生产的促进剂CBS,与传统釜式生产工艺相比,其产品基本理化指标均满足标准要求,且CBS产品收率高,产品纯度高,工艺废水产量小,COD低,是一种非常适合生产转化及放大生产的工艺;
3.以微通道反应器为基础,采用连续化的次氯酸钠法工艺生产促进剂CBS,其产品应用性能并未发现明显变化,不影响客户使用。