SG-100主要由液态橡胶操作油、高分散白炭黑、增黏树脂聚合而成,是一种改制的环保型固态橡胶操作油,是青岛中海嘉新材料有限公司研发的专利产品,可广泛应用于输送带、高性能子午胎及其他橡胶制品行业。
SG-100软化点较低,操作效果、使用性能均优于液态黏稠橡胶操作油。
SG-100环保固体油是粉状固体,储存条件宽松,性能稳定,无毒无污染,具有分散性好、不飞扬等特性,使用时无需加热,改变了以往桶装油的操作不便性,为企业节省了人力、物力和财力,是节能环保新材料。SG-100环保固体油不但方便运输和储存,还可以进行准确计量,从而保证不同批量的添加量准确一致,可使胶料门尼调整更精准性和便捷性,保证了产品的稳定性。
一、试验
1.原材料
丁苯橡胶(SBR)1502,齐鲁石化公司橡胶厂;顺丁橡胶(BR9000),北京四联创业化工集团有限公司;RC2557S,中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司;SG-100(固体油,含69%环保型芳烃油、30%1115MP白炭黑、1%功能性树脂),青岛中海嘉新材料有限公司;白炭黑,艾博特(晋江)橡胶科技有限公司;N234炭黑,江西黑猫炭黑股份有限公司;环保油V700,德国汉圣公司; 微晶蜡Antilux111,莱茵化学公司;促进剂CZ,山东尚舜化工有限公司;防老剂4020,山东尚舜化工有限公司;防焦剂CTP,山东尚舜化工有限公司;硫黄,山东尚舜化工有限公司。
2.原始配方
SBR1502 15,BR9000 25,RC2557S 82.5,氧化锌 2.5,硬脂酸 2.0,炭黑N234 60,白炭黑1115MP 17,微晶蜡Antilux111 1.5,环保油 V700 12, Si-69 2.3,SG-100 5,促进剂DPG、促进剂CZ 2.0,防老剂4020、防焦剂CTP、硫黄小计4.0。
3.主要设备与仪器
Z3130硬度计,德国Zwick公司;门尼黏度仪,MV3000,德国Montech公司;Zwick Z010拉力试验机,德国Zwick公司;橡胶流动性测试仪VMA,特拓(青岛)轮胎技术有限公司。
4.胎面胶料生产
小配合试验在密炼机进行母炼胶混炼,开炼机上进行终炼胶加硫。一段混炼顺序为:生胶→促进剂、微晶蜡、硬脂酸等小料→炭黑、白炭黑→环保油→下片。母炼胶料停放4小时后加硫,二段开炼机混炼顺序为:一段母炼胶→硫黄、促进剂、黏合剂等小料→下片。
车间大料试验工艺采用串联密炼机工艺,生胶料与母胶小料在1#密炼机(GK320)中初步混炼,再在2#密炼机(GE590T)加硫,然后下片、冷却、收取。
5.性能测试
胶料性能均按相应国家标准进行测试。
二、结果与讨论
1.小配合试验
(1)试验方案
小配合试验方案按照固体油中有效含量等量代替生产配方中的V700油,白炭黑从配方中的白炭黑等量扣除。
表1 固体油在胎面中的应用小配合试验方案
原材料 |
R-1 |
R-2 |
R-3 |
R-4 |
固体油 |
0 |
5 |
10 |
15 |
V700 |
17.2 |
13.7 |
10.2 |
6.7 |
白炭黑 |
24.4 |
22.9 |
21.4 |
19.9 |
(2)性能分析
表2 小配合胶料性能检测数据
项目 |
R-1 |
R-2 |
R-3 |
R-4 |
门尼黏度【ML(1+4)100℃】 |
76 |
75 |
72 |
70 |
门尼焦烧时间t5(130℃)/min |
19.0 |
17.2 |
16.8 |
18.4 |
流变仪数据(150℃×40min) |
||||
ML/dN·m |
2.9 |
3.1 |
3.2 |
3.1 |
MH/dN·m |
15.9 |
16.5 |
16.5 |
15.8 |
t10/min |
6.2 |
5.5 |
5.6 |
6.0 |
t50/min |
9.0 |
8.5 |
8.2 |
8.8 |
t90/min |
15.7 |
15.5 |
15.3 |
15.9 |
硫化胶性能 150℃×40min |
||||
邵尔A型硬度/ 度 |
63 |
64 |
64 |
63 |
50%定伸应力/MPa |
1.51 |
1.58 |
1.64 |
1.60 |
100%定伸应力/MPa |
2.55 |
2.75 |
2.95 |
2.68 |
300%定伸应力/MPa |
12.57 |
12.43 |
12.55 |
12.01 |
拉伸强度/ MPa |
21.04 |
20.89 |
21.77 |
21.97 |
拉断伸长率/ % |
460 |
450 |
487 |
465 |
永久变形/ % |
10 |
10 |
9 |
11 |
撕裂强度/ kN·m-1 |
40 |
40 |
39 |
42 |
回弹/ % |
36 |
36 |
35 |
37 |
密度/ mg·m-3 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
炭黑分散等级/ X |
7 |
8 |
8 |
9 |
阿克隆磨耗/ cm3·1.61km-1 |
0.130 |
0.106 |
0.102 |
0.098 |
小配合胶料检测数据见表2。随着固体油SG-100量的增加,胎面胶料R的硫化速度、焦烧时间、定伸应力等性能无明显变化。胎面胶料R的门尼黏度值逐渐降低,说明其加工性能有所改善;炭黑分散等级有所提高,说明添加SG-100能有效改善炭黑的分散性能;阿克隆磨耗量逐渐降低,说明其耐磨性能有所改善。混炼胶的门尼黏度、炭黑分散等级、阿克隆磨耗分别见图1、图2、图3。
图1 门尼黏度
图2 炭黑分散等级
图3 阿克隆磨耗
2.车间试验
根据前期小配合试验结果,选取试验数据较好的R-3胶料进行车间大料试验。
(1)车间试验胶料性能分析
表3 车间试验结果
项目 |
正常R-1 |
大试R-3 |
||
门尼黏度【ML(1+4)100℃】 |
76 |
71 |
||
焦烧时间t5(130℃)/min |
20.7 |
21.2 |
||
150℃×40min |
|
|
||
ML/dN·m |
3 |
3.4 |
||
MH/dN·m |
16.1 |
16.4 |
||
t10/min |
6.2 |
6.7 |
||
t50/min |
9.8 |
10.1 |
||
t90/min |
16.5 |
17.4 |
||
150℃×40min |
||||
老化条件(100℃×72h) |
老化前 |
老化后 |
老化前 |
老化后 |
邵尔A型硬度 / 度 |
62 |
86 |
63 |
87 |
50%定伸应力 /MPa |
1.65 |
7.33 |
1.71 |
7.62 |
100%定伸应力 /MPa |
2.78 |
|
2.91 |
|
200%定伸应力 /MPa |
11.79 |
|
12.16 |
|
拉伸强度 / MPa |
17.3 |
10.15 |
17.11 |
9.76 |
拉断伸长率 / % |
397 |
152 |
414 |
165 |
永久变形 / % |
12 |
4 |
10 |
4 |
撕裂强度 /kN·m-1 |
38 |
|
39 |
|
回弹/ % |
35 |
|
35 |
|
密度/mg·m-3 |
1.14 |
|
1.14 |
|
炭黑分散等级/ X |
8 |
|
8 |
|
阿克隆磨耗/cm3·1.61km-1 |
0.114 |
|
0.101 |
|
车间大试试验结果见表3,检测结果与车间小试结果相差不大。
(2)成品试验
固体油SG-100车间大试成品胎与正常成品胎进行厂内高速耐久对比试验,试验结果正常,均通过企业研发标准,见表4。
表4 轮胎高速耐久对比结果
项目 |
正常R-1 |
大试R-3 |
增幅/% |
|
耐久试验 |
试验累计时间/h |
70 |
73 |
4.3 |
试验累计里程/km |
8405 |
8603 |
2.4 |
|
胎冠表面温度/℃ |
52.4 |
52.3 |
|
|
花纹沟底温度/℃ |
52.9 |
52.6 |
|
|
高速试验 |
累计行驶时间/min |
105 |
115 |
9.5 |
最高速度/km·h-1 |
300 |
310 |
3.3 |
|
最高速度行驶时间/min |
5 |
1 |
|
|
损坏处温度/℃ |
54.9 |
53.1 |
-3 |
|
胎冠表面温度/℃ |
53.7 |
53.1 |
-1 |
|
花纹沟底温度/℃ |
54.9 |
54.3 |
-1 |
通过表4可以看出,应用固体油SG-100生产的轮胎的高速性能提升,累计行驶时间延长4.3%,累计行驶里程延长2.4%,高速性能提升,最高行驶速度提升3.3%,损坏时胎面损坏处及花纹沟底的温度都有所降低。
三、结 论
通过固体油SG-100在半钢子午线轮胎胎面胶中的应用试验,对比了固体油SG-100用量不同对胎面胶料性能的影响。
1.随着固体油SG-100用量的增加,胶料加工性能有所改善,胶料门尼黏度降低。
2.随着固体油SG-100用量的增加,炭黑分散性能得到改善,从而提高了胶料的耐磨性能。
3.添加固体油SG-100生产的轮胎的耐疲劳生热性能得到改善。