轮胎耐磨性指轮胎每磨损1mm沟深可行驶的里程数。耐磨性是科研人员最重要的研究课题之一,同时也备受用户关注。提高轮胎的耐磨性能、延长轮胎的使用寿命对于节能减耗、保护环境意义重大。为便于细分销售市场及增加特色产品,提高产品在超耐磨轮胎市场的占有份额,笔者2016年着手开发超耐磨轮胎胎面配方,新配方胶料强度、阿克隆磨耗、耐老化性能明显提升,加工性能满足车间工艺性要求,实车路试过程中,轮胎耐磨性及耐用性表现较优,达到设计目的,经综合评定后,该实验配方正式投产应用。
一、试验
1.主要原材料
天然橡胶(NR),牌号STR20,泰国20号标准胶;顺丁橡胶,牌号BR9000,齐鲁石化;溶聚丁苯胶,牌号RC2557S,独山子石化;丁苯胶,牌号SBR1723,申华化学;N234,卡博特旭阳化工(邢台)有限公司;白炭黑115MP,确成硅化学;环保油(V500),德国汉圣化工有限公司;微晶蜡,牌号Antilix111,莱茵化学;硬脂酸,连云港益海;防老剂4020,阳谷华泰化工有限公司;普通硫黄粉,无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司;氧化锌ZnO,大连氧化锌有限公司;促进剂CZ,阳谷华泰化工有限公司;防焦剂CTP,阳谷华泰化工有限公司;等。
2.配方
生产配方:NR,15;BR9000,45;RC2557S,55;N234,70;1115MP,10;V500,12;防老剂,3.5;硫化体系,3.4以及其他。
试验配方:BR9000,40;SBR1723,82.5;N234,70;1115MP,10;V500,10;防老剂,5;硫化体系,3.7以及其他。
3.主要设备及仪器
F370型密炼机和F305型密炼机,大连橡胶塑料机械有限公司;X(S)M-1.5L型小密炼机、XK-160型开炼机和XLB-400-400型四立柱平板硫化机,青岛科高橡塑机械技术装备公司产品;门尼黏度仪,MV3000,德国Montech公司;流变仪,RPA2000,阿尔法科技美国有限公司;炭黑分散度,软控股份;拉伸强度,英斯特朗3365拉力机;抗撕裂强度,英斯特朗3365拉力机;曲挠次数,软控股份;橡胶流动性,橡胶流动性测试仪VMA,特拓(青岛)轮胎技术有限公司;邵氏A 硬度,Z3130硬度计,德国Zwick公司;阿克隆磨耗试验机JC-1076,江都精诚测试仪器有限公司;热空气老化试验箱GT-7017-NM,高铁检测仪器有限公司。
4.试样制备
(1)小配合试验料
第一步密炼机混炼母胶,根据密炼机容积,填充系数为70%计算各配方材料用量,加料顺序为:NR+BR9000+RC2557S混炼预热30s→加树脂、硬脂酸、防老剂、硅烷偶联剂等小料混炼20s→加炭黑混炼到105℃→加油混炼到135℃→清扫后混炼到155℃排胶→开炼机下片停放6h。
第二步开炼机加硫,步骤为:根据胶量调整辊距,通过打卷打三角包方式捣胶至胶料均匀包辊,加硫黄、促进剂、防焦剂,左右3/4各割胶3次,下片后调整辊距薄通10次,下片待用。
(2)大料试验
根据小配合试验结果,进行车间大料试验。母胶生产工艺步骤:转子转速55转/min加胶料、固体软化剂、小料等混炼25s开加料门→加炭黑升温至105℃开加料门→加油升温到130℃→清扫升温至155℃排胶。
母胶停放4小时后,进行回车返炼提高可塑度及分散性,回车工艺步骤:转子转速55转/min加胶料混炼25s→空提坨115℃→空提砣135→清扫压坨升温至155℃排胶.
终胶生产工艺步骤:转子转速25转/Min加胶料、硫黄、促进剂、防焦剂,混炼清扫升温至105℃排胶。
5.性能测试
性能测试包括:混炼胶加工性能测试、混炼胶硫变性能、硫化胶物理性能、半成品工艺性能、成品轮胎各种性能测试。上述各种性能均按照相关标准测试,部分实验委托外部实验室检测。
二、结果与讨论
1.小配合加工性能分析
小配合加工性能数据见表1。从表1可以看出,试验配方胶料门尼黏度较生产配方略有下降,试验胶更容易达到生产所需的可塑度;焦烧时间延长,加工安全性能有所提高;硫化速度变慢,但可满足车间现有的硫化工艺要求,交联程度在一定程度上略有下降,总体看试验胶料可满足生产工艺性能要求。
检测项目 |
参照标准 |
生产配方 |
试验配方 |
门尼黏度【ML(1+4)100℃】 |
GB/T 1232.1-2000 |
66.2 |
63.1 |
门尼焦烧时间t5(115℃)/min |
GB/T 1233-2008 |
16.8 |
20.5 |
硫化仪数据(150℃×40min ) |
|
|
|
tc90/min |
GB/T16584-1996 |
13.3 |
16.0 |
ML/(dN·m) |
3.1 |
2.8 |
|
MH/(dN·m) |
18.9 |
17.9 |
|
MH—ML |
15.8 |
15.1 |
表1 小配合加工性能分析
2.小配合物理性能分析
项目 |
生产配方 |
试验配方 |
|||
硫化条件 |
150℃×30min |
150℃×40min |
150℃×30min |
150℃×40min |
|
胶料性能 |
|
|
|
|
|
邵尔A型硬度/度 |
63 |
64 |
61 |
61 |
|
拉伸强度/MPa |
16.38 |
16.92 |
18.74 |
18.82 |
|
拉断伸长率/% |
313 |
325 |
414 |
401 |
|
抗撕裂强度/kN·m-1 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
DIN磨耗量/ mm3 |
82 |
85 |
77 |
72 |
|
磨耗/cm3·1.60km-1 |
0.066 |
0.068 |
0.053 |
0.052 |
|
回弹性(23℃)/% |
39 |
38 |
36 |
36 |
|
100℃×72h 老化后 |
|
||||
邵尔A型硬度/度 |
72 |
72 |
69 |
69 |
|
拉伸强度/MPa |
14.11 |
13.93 |
16.45 |
16.38 |
|
拉断伸长率/% |
235 |
208 |
305 |
287 |
|
从表2硫化胶性能可以看出,试验胶料硬度在不同硫化条件下均有所下降,拉伸强度、扯断伸长率、耐磨性能上具有明显提高,从老化后性能看,胶料老化后性能具有明显优势,满足研发
设计目标要求。
3.车间大试加工性能分析
检测项目 |
参照标准 |
生产配方 |
试验配方 |
门尼黏度【ML(1+4)100℃】 |
GB/T 1232.1-2000 |
71.5 |
68.1 |
门尼焦烧时间t5(115℃)/min |
GB/T 1233-2008 |
15.0 |
16.9 |
硫化仪数据(150℃×40min ) |
|
|
|
tc90/min |
GB/T 16584-1996 |
13.7 |
17.2 |
ML/(dN·m) |
3.4 |
3.2 |
|
MH/(dN·m) |
19.1 |
18.4 |
|
MH—ML |
15.7 |
15.2 |
从表3可以看出,车间大料加工性能与小配合显示结果接近,门尼黏度较小配合试验时均有所提高,可能是因为大料生产工艺追求效率,混炼程度不如小配合控制的精细。试验胶料在配方硫化体系材料用量增加的基础上,加工安全性能较优,硫化速度略慢,交联程度略有下降,总体看加工性能满足生产工艺要求。
4.车间大试物理性能分析
从表4车间大试硫化胶性能可以看出,试验胶料硬度有所下降,于常规提高胎面硬度来增加胎面耐磨性的做法不同,这有利于保持及提高轮胎舒适度,拉伸强度、扯断伸长率、耐磨性能上具有明显提高,从老化后性能看,胶料耐老化性能具有明显优势,满足研发设计目标要求。
表4 车间大试物理性能分析
项目 |
生产配方 |
试验配方(抽检1) |
试验配方(抽检2) |
|||
老化前后 |
老化前 |
老化后 |
老化前 |
老化后 |
老化前 |
老化后 |
邵尔A型硬度/度 |
65 |
73 |
62 |
70 |
62 |
71 |
50%定伸应力/MPa |
1.71 |
2.50 |
1.47 |
2.29 |
1.54 |
2.40 |
100%定伸应力/MPa |
3.1 |
4.88 |
2.36 |
4.02 |
2.44 |
4.26 |
200%定伸应力/MPa |
7.88 |
12.32 |
6.01 |
10.08 |
5.97 |
10.63 |
300%定伸应力/MPa |
14.3 |
/ |
11.28 |
/ |
11.17 |
/ |
拉伸强度/MPa |
16.42 |
13.80 |
18.04 |
16.01 |
17.04 |
15.70 |
拉断伸长率/% |
341 |
212 |
433 |
287 |
411 |
275 |
永久变形/% |
8 |
6 |
12 |
8 |
10 |
8 |
回弹性 |
40 |
/ |
37 |
/ |
38 |
/ |
抗撕裂强度/kN·m-1 |
35 |
/ |
37 |
/ |
37 |
/ |
密度/g·cm-3 |
1.15 |
/ |
1.15 |
/ |
1.15 |
/ |
DIN磨耗量/mm3 |
88 |
/ |
82 |
/ |
80 |
/ |
阿克隆磨耗/cm3·1.60km-1 |
0.074 |
/ |
0.068 |
/ |
0.070 |
/ |
炭黑分散度(X) |
8 |
/ |
9 |
/ |
9 |
/ |
5.车间大料试验工艺性能
密炼生产过程中胶料炭黑分散正常,胶料表面平整;部件生产时,在冷喂料250挤出机上进行胎面挤出工艺性能对比,在相同的挤出速度下,试验方案与正常胶料工艺性能接近,未见明显变化,挤出半成品表面光滑,尺寸稳定,黏性正常;后工序成型车间在使用过程中,胎面黏性保持率较高,可正常操作接头;硫化后成品胎无不良情况。
6.成品胎室内性能
对试验配方进行轮胎试制,选取185/60R14 82H Taxiplus轮胎做分析,成品胎高速、耐久、压穿强度性能均通过研发标准要求。
表5 成品胎性能分析
检测项目 |
参照标准 |
生产配方 |
试验配方 |
轮胎高速性能 |
GB/T 7034-1998 |
最高行驶速度250km/h |
最高行驶速度250km/h |
轮胎耐久性能 |
GB/T 4502-1998 |
44小时无损坏 |
44小时无损坏 |
压穿强度 |
GB/T 4503-1996 |
418.2J触及未压穿 |
415.6J触及未压穿 |
7.实车耐磨性分析
自2018年底开始进行实车路试,选取当地4辆出租车共计16条185/60R14 Taxiplus轮胎进行路试试验,截至2019年9月份累计行驶10万km左右,过程中有两条轮胎在行驶6万km时因撞击损坏,损坏率较此前路试有较大改善,综合表现非常好。
其中,4辆出租车平均行驶里程约为11万km,前轮平均剩余沟深4.37mm,磨耗量平均为4.53mm,耐磨性为2.4万km。后轮平均剩余沟深5.74mm,磨耗量平均为3.16mm,耐磨性为3.7万km。根据上述数据,可预测新配方轮胎驱动轮理论行驶里程为17.8万km(磨至标识线),非驱动轮行驶里程可达27万km(磨至标识线)。另外,考虑路试过程中可能存在司机师傅私自调换轮胎位置的情况,上述数据会存在误差,综合平均里程可达22万km。
三、结论
通过增加配方中丁苯胶及顺丁胶的用量比例,适当增加配方中的防老剂用量,提高轮胎耐老化性能。并通过调整配方硫化体系,平衡胎面配方硬度及力学性能,达到胶料加工性能基本不变,物理力学性能明显提高,阿克隆磨耗明显降低,成品胎耐磨性、耐候性、耐刺扎性能明显提高,使用寿命延长。