年初以来,吉林石化有机合成厂多措并举加大攻关力度,持续优化生产经营策略,1至4月,乙丙橡胶产品实现赢利1.06亿元,同比提高1.01亿元,创历史最好水平。
班组骨干调整操作参数
乙丙橡胶装置三条生产线高负荷运行是优化增产的关键。为确保完成产量指标,装置技术人员紧盯稳产高产各项举措,聚焦换热器干燥度和压差运行参数不稳定、聚合管线堵挂等制约装置高负荷运行的瓶颈问题,通过在线清理乙丙橡胶装置脱水机、优化聚合单元己烷流量、调整换热器加热蒸汽压力,使挤出机连续运行时间延长,重要参数更加稳定,实现J-2070、J-4045、J-4090聚合负荷每小时较计划提高0.1至0.2吨。
“我们对装置切换牌号检修及开车进行全方位优化,合理组织排产,今年前4个月缩短3次牌号切换时间56小时,产量比进度增加187.4吨,增效163.31万元。”乙丙橡胶车间主任李红军介绍。
合成橡胶研发人员进行三元胶性能测试
该厂持续开展乙丙橡胶节能降耗攻关,根据每周环境温度,对装置伴热实施定期节能优化,降低装置伴热蒸汽压力,减少过渡损耗。年初以来,装置蒸汽用量同比降低3699吨。注重细节管控,紧盯T-1801塔底温度控制,使脱盐水用量同比降低11820吨;强化闪蒸温度控制,通过降低分子筛切换频次减少分子筛再生氮气消耗,在确保己烷回收单元稳定运行的前提下,控制氮气消耗,氮气用量较同期降低1.16万立方米,装置主要消耗达到历史最优。
除此之外,该厂还开展外采包装物消耗管控和优化攻关,严格控制乙丙橡胶可溶性包装膜定额,将包装膜尺寸统一由750mm改至730mm,节约成本46元/吨;将乙丙橡胶J-3080P由金属包装箱改用托盘加缠绕膜包装形式,节约成本361元/吨。1至4月外采包装物累计同比降低256.88万元,降幅18.1%。
乙丙橡胶技术人员在现场检查胶块质量
在用户开发方面,该厂积极开展市场走访,新增工业用户13家,成功推广J-4090牌号产品进入汽车密封条等高端市场。“我们积极面向市场服务客户,走访交流用户31家,反馈各类问题13条,为下步攻关明确了方向。”合成橡胶研发中心负责人张冠英说。
来源:吉林日报